案例发布 | 电炉烟气多重捕集除尘与余热回收技术典型应用案例

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国法》,推动大气污染防治领域技术进步,满足污染治理对先进技术的需求,生态环境部编制并发布了2018年《国家先进污染防治技术目录(大气污染防治领域)》(生态环境部公告2018年第76号)(简称《目录》)。

在生态环境部指导下,中国环境保护产业协会具体承担《目录》的项目筛选和编制工作。为便于各相关方使用《目录》,我会配套编制了《目录》典型应用案例,将陆续在微信平台上发布。所有案例均来自目录入选项目的申报材料,案例内容经业主单位和申报单位盖章确认。

技术概要

工艺路线

电炉炉内排烟经余热锅炉回收余热降温后经除尘达标排放;采用“半密闭导流烟罩+屋顶贮留集尘罩+铁水溜槽排烟罩”相结合的方式全过程捕集电炉在加废钢、兑铁水、熔炼、出钢等过程中产生的排烟,烟气在半密闭导流烟罩及铁水溜槽排烟罩导流作用下流经屋顶贮留集尘罩,再经袋式除尘器除尘达标排放;采用炉内一次排烟和炉外移动半密闭罩二次排烟相结合的方式捕集钢包电弧炉烟气,经袋式除尘器除尘达标排放。

主要技术指标

电炉炉内排烟除尘系统入口颗粒物平均浓度为10g/m3~13g/m3、钢包电弧炉除尘系统入口颗粒物平均浓度16g/m3;除尘后出口颗粒物平均浓度可<10mg/m3

技术特点

余热锅炉回收电炉炉内排烟余热;采用组合式集气装置有效捕集烟气,除尘效率高。

适用范围

电炉冶炼过程中产生的高温含尘。

经典案例

案例名称

莱芜钢铁集团公司100t电炉配套除尘系统和余热回收项目

业主单位

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司

案例概况

建设地点:

山东省莱芜市钢城区

污染特征:

电炉冶炼车间产生的有害物具有烟尘排放量大、连续排放、粉尘细而黏、具有极高的烟气温度、烟气中含有煤气、强噪声和辐射等特点。

工程规模:100t电炉。

2017年通过了山东省环境保护厅的项目竣工环境保护验收(鲁环验[2017]84号)。验收监测期间,特钢100t电炉冶炼废气排气筒、第四孔余热利用废气排气筒、精炼炉废气排气筒颗粒物排放浓度两天的最大值分别为 12mg/m3、10mg/m3、6.4mg/m3,均满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》(DB 37/990-2013)新建企业标准限值及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2013)限值要求。

全景照片

项目除尘风管总体布置

转炉煤气干法布袋除尘系统超低排放技术探析

近年来,我国对转炉炼钢烟气的粉尘排放浓度要求越来越严,部分地区钢铁企业已经提高到了10mg/Nm3甚至5mg/Nm3的要求。这样就引出了诸多新的在转炉干法系统上的应用。针对系统的几种低排放技术进行了探讨,并对其优缺点进行了论述。

1 概述

转炉炼钢烟气的净化回收系统目前主要有以下3 种:①湿法除尘系统(OG 法)。转炉产生的高温烟气经过汽化冷却烟道冷却至800~1 000 ℃,然后经过文氏管及脱水器的作用,将系统内的大部分粉尘除去。②干法除尘系统。采用蒸发冷却器与电除尘器有机结合起来的方法,蒸发冷却器捕集大颗粒粉尘,电除尘器捕集细颗粒粉尘。③半干法除尘系统。结合干法系统和湿法系统的部分优点,采用“蒸发冷却器+环缝文氏管”的结构,系统内既有蒸发冷捕集的干灰,也有环缝收集下的污泥。三种技术路线各有各的特点,但从节能降耗、排放等角度来看干法系统优势更明显。因此,转炉煤气干法除尘系统是国家发改委编制的《国家重点节能低碳技术推广目录(2017 年本,节能部分)》第三项,也是国家钢铁工业协会大力推广的“三干、三利用“中的重点技术。

2 转炉干法除尘系统工艺

转炉煤气干法除尘系统工艺流程如图1 所示。

转炉在冶炼过程中产生的高温烟气(1 400~1 600 ℃)经汽化冷却烟道冷却,温度降至800~1 000 ℃,然后通过蒸发冷却器继续冷却,烟气温度降至250 ℃左右,降温的同时对烟气进行了调质处理,使烟气中粉尘的比电阻更有利于电除尘器的捕集。烟气中30%~40%的粗粉尘被蒸发冷却器所捕集。调质的烟气经荒煤气管道自然冷却,烟气温度降至约150 ℃,进入圆形电除尘器,经电除尘器净化后含尘量可达15 mg/Nm3 以下。捕集到的粉尘为干态,可以通过汽车运出,送至烧结厂回收再利用。

风机采用变频器变频调速,可实现流量跟踪调节,以保证煤气回收的数量与质量,节电降耗。煤气切换站由2 个液压驱动的杯阀所组成。当烟气符合回收条件时,回收杯阀打开,放散杯阀关闭。烟气通过回收杯阀进入煤气冷却器,经喷淋冷却将温度由150 ℃降至70 ℃以下进入煤气柜。当烟气不符合回收条件时,放散杯阀打开,回收杯阀关闭,烟气通过放散杯阀由放散烟囱点火放散。

3 转炉干法除尘系统的排放现状

新建的转炉干法除尘系统经检测排放含尘浓度的平均值可达15 mg/Nm3 以下。但目前国家对部分地区排放有了更高的要求。国务院办公厅还发布了《关于印发大气污染防治行动计划实施情况考核办法的通知》,对各地各种大气污染进行了强制规定。因此,很多钢铁企业对排放提出了更高的要求——排放含尘浓度的平均值≤10 mg/Nm3。

但电除尘器本身受限于高比电阻粉尘引起的反电晕、振打引起的二次扬尘及微细粉尘荷电不充分等电除尘器固有的技术瓶颈,很难实现出口排放浓度稳定≤10mg/Nm3。在这样的背景下就提出了对转炉煤气干法除尘系统进行技术路线的研究。

4 终端精除尘路线

4.1 干法电除尘器后增加湿式电除尘器

在原干法除尘系统放散杯阀之后,放散烟囱之前增加湿式圆筒型电除尘器。烟气经过转炉煤气干法电除尘器净化后,粉尘含尘量在15 mg/Nm3 以下。然后经过湿式电除尘器进一步精除尘,可使烟气排放浓度远低于10 mg/Nm3,甚至在5 mg/Nm3 以下。

此种方案湿式电除尘器必须采用圆筒型,保证烟气在湿电内的柱塞状流通,设备不存在死角,可降低爆炸的可能性,而圆筒型湿电又可以设计成为立式和卧式两种。立式湿电一般采用蜂窝式,相对电场风速较卧式湿电可以大一些。但由于采用立式结构,除尘器只能制作一个电场。因此,一旦电场出现问题,整个除尘器将无法使用,冶炼必须停止。卧式湿电一般采用板线式,可设置两个或更多的电场保证系统的稳定。一个电场故障时,不影响系统的稳定运行,不会造成停产。但相对与立式湿电,其投资费用要高很多。

无论采用卧式湿电或立式湿电,均会给整个系统增加爆炸的可能性,对系统的稳定性、可靠性要求更高。增加湿式电除尘器的缺点有以下几个:①循环水量、能耗增加。在干法电除尘器之后增加湿电还需要解决一个问题,就是要喷水降温使烟气饱和。进入湿电前要通过喷淋冷却将烟气温度降至60 ℃以下,使烟气饱和,保证湿式电除尘器的除尘效率。②喷水降温后烟气饱和,烟囱出口会出现“白烟羽”现象。部分地区是明确要求必须进行“脱白”治理的,其一次投资和运行维护费用非常高。③必须增加一套水处理及污泥处理装置,费用增加基本占了整个系统费用的15%~25%。④末端增加湿电的技术路线,引入了爆炸的可能性。因此,不建议采用末端增加湿式电除尘器去保证排放的技术路线。

4.2 “煤冷前移”路线

“煤冷前移”路线如图2 所示。

传统干法的工艺路线是符合煤气回收的烟气经过回收杯阀进入煤气冷却器,而不符合煤气回收的烟气则由放散杯阀经放散烟囱点火放散。“煤冷前移”是将切换站后的“煤气冷却器”前移,移至切换站之前,即无论是否符合煤气回收条件,烟气都必须经过“煤气冷却器”冷却及喷水除尘,再次净化后的烟气经过切换站进行回收和放散过程。

“煤冷前移”路线的优点:经过再次水浴除尘,粉尘排放浓度可以由15 mg/Nm3 降低至10 mg/Nm3 以下。

“煤冷前移”路线的缺点:①无论烟气回收与否,均需要经过“煤冷”,这必然会增加大量的阻力,造成系统能耗增大。②经过水浴后,烟气中将含有大量雾滴,如果不进行除雾,则会造成烟囱“下雨”现象;增加除雾装置就会相应增加投资和运行费用。③经过水浴除尘后,烟气中含湿度增大,由原来的不饱和烟气变成饱和烟气,在烟囱排放的过程中,必然会出现“白烟羽”的现象,引入了新的烟气“脱白”需求。④原有工艺。当煤气冷却器出现故障,可以采用紧急放散,继续冶炼,隔断煤冷进行检修。而“煤冷前移”后,一旦煤气冷却器出现问题,将必然导致停产检修煤冷,直接影响生产的连续性。

5 结束语

“煤冷前移”作为保证出口排放浓度的一种新技术路线,其经济性十分好,但是需要引入“除雾器”和“烟气脱白装置”。一次投资和运行费用都有较高的涨幅,但相对于湿式电除尘器而言,无论是投资费用和运行费用都基本只占湿电的1/5,因此,在粉尘浓度提出排放10 mg/Nm³以下要求时,干法电除尘器后采用“煤冷前移”是性价比非常高的选择。

转炉煤气干法电除尘及煤气回收成套技术典型应用案例

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国法》,推动大气污染防治领域技术进步,满足污染治理对先进技术的需求,生态环境部编制并发布了2018年《国家先进污染防治技术目录(大气污染防治领域)》(生态环境部公告2018年第76号)(简称《目录》)。

在生态环境部指导下,中国环境保护产业协会具体承担《目录》的项目筛选和编制工作。为便于各相关方使用《目录》,我会配套编制了《目录》典型应用案例,将陆续在微信平台上发布。所有案例均来自目录入选项目的申报材料,案例内容经业主单位和申报单位盖章确认。

技术概要

工艺路线

转炉出炉煤气经冷却降温并调质后,采用圆筒形防爆除尘。煤气符合回收条件时,经冷却器直接喷淋冷却至70℃以下进入气柜;不符合回收条件时,通过烟囱点火放散。蒸发冷却器内约30%的粗粉尘沉降到底部,粗灰返回转炉循环利用。

主要技术指标

转炉炉口处烟气含尘量约200g/m3,经除尘后可<10mg/m3。氧气(O2)浓度<1%时,煤气完全回收利用。

技术特点

实现了转炉煤气的干法深度净化、粉尘循环利用、煤气高效回收,及全系统的自动化、智能化,保证了系统的运行安全。

适用范围

钢铁行业40t/h~350t/h转炉一次除尘。

经典案例

案例名称

柳州钢铁股份有限公司转炉3×120t/h转炉干法改造工程

业主单位

柳州钢铁股份有限公司

案例概况

柳州钢铁股份有限公司转炉二区炼钢车间内现设3座120t转炉,每座转炉分别配1套转炉煤气湿法净化与回收系统。本案例为3座转炉煤气湿法改干法系统的总包工程。

全局照片

主要工艺设备

工艺流程

转炉出炉煤气经冷却降温并调质后,采用圆筒形防爆电除尘器除尘。煤气符合回收条件时,经冷却器直接喷淋冷却至70℃以下进入气柜;不符合回收条件时,通过烟囱点火放散。蒸发冷却器内约30%的粗粉尘沉降到底部,粗灰返回转炉循环利用。

工艺流程图如下所示:

污染防治效果和达标情况

放散烟囱排放颗粒物浓度8mg/m3~15mg/m3。系统中多项革新技术如粗灰直接回炉技术循环利用价值明显,系统运行平稳,煤气预处理分析仪的运用及多个防泄爆技术的综合利用,使系统运行更加安全可靠。

二次污染治理情况

无二次污染。

主要工艺运行和控制参数

蒸发冷却器参数:筒体直径4.7m,筒体高度18m,水耗量25t/h~45t/h,压力损失<300Pa。静电除尘器参数:入口烟气量92000m3/h,入口烟气温度120℃~180℃,电除尘器入口颗粒物浓度≤75g/m3,电除尘器出口颗粒物浓度≤15mg/m3,电场数量4个。煤气冷却器参数:冷却器直径≤4500mm,高度≤20000mm,螺旋喷嘴数量12个,冷却水温度≤35℃。

投资费用

设计投资70万元,设备投资5000万元,建安投资1535万元,概算总投资6605万元。

运行费用

运行费用为4.4元/t钢。

污染物排放情况

排气筒照片

能源、资源节约和综合利用情况

吨钢煤气回收量>110m3,吨钢降低电耗4度,吨钢降低新水耗0.1吨,年减少碳粉排放量200t,年增加回收利用含铁粉尘3900吨,吨钢工序能耗降低1.2千克标煤。

申报单位:西安西矿环保科技有限公司

技术 | 电袋复合除尘器滤袋脉冲喷吹清灰过程研究

摘要:在脉冲清灰过程中,粉尘脱落主要是由于滤袋上粉尘层的变形而引起的。在整个清灰机理中脉冲喷吹形成的滤袋压力是主要清灰机制。脉冲喷吹时,滤袋由袋口至袋底连续出现膨胀变形,压力峰值从滤袋口到滤袋底部依次出现,并且出现的先后随滤袋部位的变化而有所不同。通过实验的方法对滤袋脉冲清灰过程喷吹管和滤袋上的压力进行研究,根据实验结果分析其变化规律,供设计参考。

关键词:袋式除尘器;脉冲喷吹;压力分布;压力峰值;滤袋

引言

近年来,各国的工业生产发展非常迅速,工业粉尘排放量逐步上升,对人体健康、大气环境及运行设备等都会产生直接或间接的影响。随着社会不断的进步和人们环保意识的提高,以其高效的除尘效率在很多工业部门得到了广泛的应用。在袋区中,滤袋寿命、运行阻力是除尘器的重要性能指标,这些因素还会引起除尘效率的降低,而袋区除尘清灰效果的好坏会直接影响到滤袋寿命和运行阻力。随着除尘技术的发展,各种清灰方式的优胜劣汰,目前使用较多的清灰方式为反吹风清灰和,脉冲喷吹清灰以强清灰能力、高过滤速度和低运行阻力在电力、水泥、冶金等行业得到了更广泛的应用。

目前研究清灰效果的方法主要有两类,一类是实验方法,一种是计算机模拟。近些年计算机技术的快速发展为计算机模拟提供了方便,但计算机模拟也是建立在实验基础上的,且实验的数据更具有可信性。搭建脉冲喷吹实验台,用于研究喷吹过程中的清灰效果。以实验台为基础,分析了滤袋脉冲喷吹清灰过程中喷吹管和滤袋上的压力分布以及滤袋内的压力峰值等参数的变化,实验结果既可以用于计算机数值模拟参考,同时对电袋复合除尘器袋区清灰装置的结构设计和实际应用起到参考和指导作用。

1 实验装置

1.1 实验装置简介

滤袋脉冲喷吹清灰实验台根据工程实际应用的滤袋长度按1:1全尺寸设计的作为超长滤袋脉冲喷吹清灰研究实验平台,滤袋长度规格为8m~10m,直径为φ160mm,喷吹管直径分为φ89mm、φ108mm、φ114mm三种规格,设计为分段法兰连接的可调节式,行喷吹滤袋数量可以在14~35区间按实验条件实际需要进行选择。在不同规格、参数、结构和实验条件下通过该实验台测试分析清灰性能,在实验过程中根据喷吹滤袋数量选择相适应的喷吹管组合安装,不同规格喷吹管分别对应相应口径脉冲阀。

通过对国内外工程上常用各种品牌、规格口径的脉冲阀 (3寸、3.5寸、4寸、5寸)设定100ms、150ms、200ms脉冲阀导通时间以及0.25MPa、0.3MPa、0.35MPa、0.4MPa、0.45MPa、0.5MPa的喷吹压力进行喷吹测试,对以上各参数组合匹配采集分析相关数据,寻找各项综合性能指标均最优的组合。

该实验平台主要由实验台模型本体、压力传感器、加速度传感器、空压机、低压控制柜、中控机和计算机采样远程控制技术组成,建立了一套远程终端控制的滤袋脉冲喷吹清灰过程研究实验系统。

采集系统将自动获取相关实验数据,包括气箱、储气罐喷吹前后的压力和温度、大气压力、环境温度、环境湿度、喷吹管内和滤袋内各测量点压力,以及自动计算标况下喷吹耗气量。

示意图如图1、图2所示,旨在通过测试滤袋上的压力峰值和最大反向加速度的分布,分析清灰效果最佳所允许的滤袋最大长度及喷吹滤袋的数量,应用于工程实际指导,从而节约成本、减少占地面积,提高电袋复合除尘器的整体性能。

图1-实验台喷吹系统示意图

图2-数据采集系统示意图

1.2 实验方法与工况

本次实验是在喷吹管上布置10个压力传感器,滤袋上布置6个压力传感器,在相同工况下脉冲阀对滤袋喷吹实验通过安装在储气罐、气箱、喷吹管、滤袋上的传感器全面获得喷吹量、喷吹管内压力分布、滤袋内压力分布等数据,经计算机软件处理后获得实验结果,每次采集10组数据计平均值。

根据工况要求,对脉冲喷吹实验台进行调整,换装某品牌4寸脉冲阀和10m长直径φ160mm滤袋,将14个喷嘴和各种数量喷嘴喷吹短管组合对接成28个喷嘴喷吹管,喷吹管总长度7313mm,直径φ114mm。喷嘴长度50mm,直径φ26mm,在喷吹管和第1~28条滤袋上布置压力传感器,靠近脉冲阀一侧的滤袋编号为1,沿喷吹管气流方向滤袋编号依次为2到28。各参数设定值:脉冲宽度150ms、喷吹压力0.35MPa,采样时间1s,其中喷嘴两侧开孔,作用是诱导引射喷嘴外面的空气,提高清灰效果。

2 喷吹量及压力分布研究

2.1 喷吹压力与喷吹量关系的测试

下面以某品牌4寸脉冲阀,喷吹管直径为φ114mm条件下,在脉冲阀导通时间设定为150ms时为例进行实验,其他参数条件不变的情况下,测量了喷吹压力0.25~0.5MPa区间脉冲阀喷吹所消耗的压缩空气体积,实验得出:喷吹量与喷吹压力呈线性关系,具体数值见表格1。

表1 某品牌4寸脉冲阀在脉冲宽度为150ms各喷吹压力下压缩空气的喷吹量

2.2 喷吹管内压力分布

喷吹管内压力分布趋势通过布置在喷吹管上的10个压力传感器测点获得,位置布置如图3所示,实心箭头所指位置为传感器安装位置,传感器安装与喷嘴同心。

依照实验工况,采集10组数据求平均值作为参考数据,如图3布置通过10个测点的压力曲线图可得到以下数据和结论:

图3 传感器位置布置示意图

气流压力值抵达各采集点用时依次为0.029s、0.030s、0.031s、0.032s、0.036s、0.042s、0.044s、0.046s、0.048s、0.050s,从测点采集数据显示压力到达时间趋势沿气流方向呈线性逐渐增大。气流从1号喷嘴移动到距离7000mm处的28号喷嘴耗时约22ms,通过计算气流平均速度约320m/s左右。

气流压力峰值抵达各采集点用时依次为0.084s、0.083s、0.082s、0.078s、0.072s、0.067s、0.065s、0.063s、0.061s、0.059s,从测点采集数据显示压力峰值到达时间趋势沿气流方向逐渐减小。气体进入喷吹管后高速射流,瞬间抵达尾部,在气流从气箱流向喷吹管尾部的整个过程中受压缩反冲膨胀后,逐渐将动能转变为压力能,此时气体沿着喷吹气流反方向运动。膨胀气体从尾部返回到第1个喷嘴所耗时约22ms。

采集点气流压力峰值依次为0.181MPa、0.184MPa、0.186MPa、0.190MPa、0.193MPa、0.197MPa、0.199MPa、0.201MPa、0.206MPa、0.211MPa,从测点采集数据显示压力峰值沿气流方向呈线性逐渐上升。受喷吹管尾部封板影响28个喷嘴处的气流压力峰值沿气流方向逐渐增大。第28个喷嘴与第1个喷嘴的压力峰值比较差值约+0.023MPa左右。实验结果表明靠近喷吹管尾部其对应的滤袋清灰力度较大。

2.3 滤袋内压力峰值分布

在实验初期,为了能更准确的测量滤袋上的压力分布状况,首先在1号滤袋上较密集的开40个孔用于安装压力传感器进行实验,找出了压力峰值曲线的3个拐点分别为到滤袋口距离455mm处(压力最大值)、7815mm(压力最小值)、9945mm(滤袋底部压力上升为较大值),在这3个拐点基础上,在滤袋上分布6个测点,测点位置如图4所示。

图4 10m滤袋测点位置示意图(mm)

1号滤袋到28号滤袋分别在如图4所示的离滤袋口455mm、2615mm、4165mm、7815mm、9165mm、9945mm位置布置测试点安装压力传感器。实验得出:压力峰值的最大值都出现在第1个测点处(距滤袋口455mm),压力峰值的最小值都出现在第4个测点处(距滤袋口7815mm);从第1个测点到第4个测点,压力峰值逐渐减小,从第4个测点到第6个测点,压力峰值逐渐增大,因此从滤袋口至下,压力越来越小,直到底部,气体积压,压力略微上升。28个滤袋上形成的压力分布整体趋势基本是一致的,从第1号滤袋至第28号滤袋压力值有增大趋势,图5为1号、28号滤袋压力分布曲线对比图,这和喷吹管上压力分布沿气流方向逐渐增大的趋势是一致的。

图5 1号袋、28号袋压力分布对比

分析数据和曲线可知,在距滤袋口400~2600mm处,脉冲气流速度比较大,充分膨胀,此处的压力变化非常剧烈,压力峰值较大,大约在3.5~12kPa之间。距滤袋口2600mm至滤袋底部处,脉冲气流逐渐衰减,压力峰值逐渐减小,压力峰值为1.2~3.5kPa,压力变化比较缓慢,在7815mm附近达到最小值1.2~1.8kPa,由于到达滤袋底部的气体受压迫并反冲,7815mm之后压力开始上升,至滤袋底部时压力值为1.9~2.1kPa,此处的脉冲气流速度很小,压力虽然有所上升,但压力曲线变化已非常平缓了。因此通常采用压力峰值在滤袋上、中、下部的分布状况来判断滤袋的清灰效果的好坏。

3 结论

(1)借助于现有的实验台模型,模拟与工程现场相同的工况下,测量了脉冲喷吹清灰过程中喷吹管和滤袋上的压力变化规律,可以指导计算机数值模拟。

(2)气体进入喷吹管后高速射流,瞬间抵达尾部,在气流从气箱流向喷吹管尾部的整个过程中受压缩反冲膨胀后,逐渐将动能转变为压力能,膨胀气体由喷嘴高速射出,诱导周围空气形成射流气流到达滤袋,在滤袋内形成径向反吹气流进行清灰。

(3)沿气流方向喷吹管上测点压力值由近端到远端逐渐上升变大,而滤袋上压力值曲线趋势同样出现相似规律。

(4)压力峰值由袋口至袋底依次出现,滤袋内外压差急剧变化,使得原本吸附在滤袋表面的粉尘层脱落。位于滤袋口的上部位置压力大,清灰力度大,随着脉冲气流逐渐衰减,压力也随之减小。因气体在滤袋底部受压迫并反冲,因此在距离滤袋底部大约2200mm的位置压力处于最低点,而不在最底部。

水泥厂一线二线窑尾收尘器电改袋的应用与改造

随着新型干法水泥技术的飞速发展,尤其是20世纪90年代前期设计的2500t/d以下水泥生产线普遍面临着技术改造,改造后烧成系统的产量会大幅度提高。原配套的窑尾除尘器无论从处理能力还是除尘效率都已不能满足新标准要求,必须进行改造或更换。如何达到新标准的要求,是目前水泥行业亟待解决的问题。

本次改造的特点是施工难度大,技术要求高,由于生产经营的需要,必须缩短工期。为此我们精心策划.大大缩短了施工工期。设备改造后投入运行,取得良好效果。为水泥行业的技术的提升和进步,提供了成功案例。

1.改造技术方案的确定

由于老厂改造必须要考虑现场空间位置的限制,将窑尾改造为的方案一般有:

①拆除原电除尘器,重新上新袋除尘器(“电换袋”),

②保留电除尘器部分壳体和灰斗改为袋除尘器(“电改袋”),

③保留电除尘器部分壳体和灰斗改为电—袋除尘器(电改“电—袋”)。

经过技术分析和论证,某集团的2条2500t/d新型干法生产线窑尾电收尘适用于方案②,即利用原有的电收尘器部分壳体和灰斗改造为长袋脉冲布袋除尘器。

1.1.改造设备设计原理

目前国内的行脉喷式除尘器的主要部件为:清灰系统、净气室、花板、滤袋室、进出风道、灰斗、支架。其壳体由隔板分为若干独立箱室,各个箱体有独立的灰斗,方便实现在线清灰、离线检修。

行脉喷式除尘器的基本设计原理:净化方式为外滤式下进气结构,正常工作时,含尘气体由进风道进入收尘器后,首先碰到进风道中间的斜隔板.气流便转向流入灰斗,同时气流速度变慢,由于惯性作,使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗,起到预收尘的作用。

进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘粒子被捕集在滤袋外表面,过滤后的净气体在袋内向上运动直到进入净气室。净化气体经过提升阀进入出风道排出。随着粉尘不断的附着滤袋上.滤袋内外压差不断增大达到预先设定值时,脉冲清灰系统工作,向该单元滤袋喷射压缩空气,使滤袋膨胀、震动,达到清灰目的。

以上各项动作均有PLC编程控制完成,行脉冲袋除尘器在使用过程中,由于使用多阀喷吹,滤袋长度可根据场地需要进行调整,节约空间,目前滤袋有效喷吹长度可达8米,大大降低除尘器占地面积。行脉冲袋除尘器喷吹压力小,一般在0.2-0.4Mpa,压缩空气流量大,动能高,清灰效果好。

1.2.其改造方案

把原电收尘器的上箱体顶盖拆除,充分利用原电除尘器壳体,改变除尘设备进出口方式,增设顶部上箱体(含爬梯和顶部喷吹净气室);保留灰斗、箱体部分,新增净气室和喷吹系统及气路。收尘器的净气室设计为16个独立的单元,并设置提升阀实现离线清灰,每个净气室的气体通过提升阀进入出风通道,改造后正常生产运行时出口粉尘浓度≤30mg/m3。

主要技术参数

将原尾排风机Y4-73-11NO25D风机更换为XY4J-DY2100F风机配用的电机功率:YRKK560-6800KW风量为:520000m3/h,全压为:3600Pa

2.方案特点

2.1.采用烟气均流设计技术

由于是收尘器内部布满滤袋,为确保各室气流的均匀,经过计算机模拟通风试验设计的进风均流通道和灰斗导流(二次导流)技术,使各单元室入口流量均匀,各室负荷基本相同,滤袋等寿命使用。

2.2.采用在线运行、可单室离线检修技术

采用在线运行,单室可离线检修,分十六个室,每个室可单独关闭进行换袋等其他检修工作,这样收尘器的随主机运转率高,有一个室的检修对窑系统的影响也不大;

2.3采用低阻、高效技术

①采用合理长径比的滤袋,选择合理的过滤风速,降低滤袋出口流速,使除尘器袋口阻力降至最小;

②合理控制除尘器滤袋底部的气流上升速度,既可降低气流上升时的阻力,同时可以减小含尘气流对滤袋的冲刷,延长滤袋的使用寿命;

③选择高质量的4寸淹没阀,每个阀喷吹22条袋,袋底的喷吹气流压力保证在2500Pa以上,清灰彻底。

④提升阀下的净气排气口风速设计合理,并采用椭圆形排气,减少气流在此处的湍流造成的阻力损失。

2.4.检修及配套技术人性化

①除尘器顶盖检修门装拆方便,同时选用迷宫型密封设计,采用耐高温硅胶密封元件。收尘器顶部设计泛水0.5%,不仅实现机外换袋,而且在顶部不渗漏雨水,确保设备漏风率<2%;

②除尘器顶部设有检修平台,走道本着人性化设计的原则,并满足安全防护规范的要求,以便人员行走及检修工作方便;

3.精心组织施工为确保工程完成提供了保证

该收尘器按照设计需要安装时间为25天,当设备技术改造时正逢业主水泥生产旺季,为了尽可能把业主生产经营损失降低到最低程度,该公司组织安装人员仔细研究图纸,确定安装最佳方案,最后只用18天就完成了改造任务。

为了确保安装质量和工程进度,不打疲劳战,该司在人力.财力等方面都给与很大的支持,现场安装人员分为二班,保证安装人员有充足的休息时间,现场技术人员全过程跟踪,及时解决工程中出现的技术难题:

工程中体现出以人的工作质量保工序质量,保工程质量,为了确保工程工期进度,根据各安装阶段的工作内容.工作程序,持续时间和链接关系编制相应计划,并在实施的过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行,根据出现的偏差分析原因,采取补救措施;施工中还要克服天气原因,最终在工程技术人员与施工人员密切配合下,确保18天的进度目标的实现。为生产经营争取了时间。

4.改造效果

设备改造后,经过一年多的投入运行,生料系统和窑系统投料量达到最大值,收尘器工作稳定,收尘器阻力

除尘新技术对燃煤电厂三氧化硫脱除率高达90%

华中科技大学煤燃烧国家重点实验室一项新研究表明,运用我国发明的团聚强化除尘新技术对燃煤电厂进行改造,不但确保烟尘达到超低排放标准,而且可高效协同脱除烟气中三氧化硫,三氧化硫脱除率高达90%。

这是记者26日从华中科技大学获悉的。我国对燃煤电厂有严格的刚性规定,脱硫主要是脱除二氧化硫气体,对三氧化硫排放没有法制性约束。三氧化硫是一个被忽视的危害,是导致能见度降低和加剧雾霾天气的重要原因之一。

张军营教授团队发明的团聚强化除尘技术不同于静电除尘等物理除尘技术,该技术原理是通过特殊的团聚剂,让粉尘细颗粒润湿、絮凝、团聚变成“大胖子”落网,从而有效提高电除尘和对粉尘细颗粒物的捕集效率。由于细颗粒物脱除率的提高,附着在细颗粒物上三氧化硫等脱除率也会得到提高,因此化学团聚技术能协同脱除三氧化硫、重金属等污染物。

张军营说,化学团聚系统改造成本低,适用性广,协同脱除三氧化硫等污染物能力强,能够显著提高协同脱除率,应对不同烟气条件下的三氧化硫脱除。试验证明,团聚强化除尘技术协同脱除三氧化硫效率最高达到90%,且不同负荷下三氧化硫的排放浓度均低于每立方米10毫克。

【技术汇】影响石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统吸收塔水平衡的运行因素

摘 要:对石灰石-石膏在不同的工作环境和条件下进行了水平衡原因的分析,列出了与生产相关的各种影响因素,为脱硫生产运行管理提供参考。

关键词:吸收塔;低温省煤器的改造;水平衡

0 引言

吸收塔液位在合格范围内是石灰石-石膏湿法运行衡量指标之一,在设计初期,控制逻辑和设备选型可以保证吸收塔的正常液位。江苏南通发电有限公司2015年对所属的2台1050MW燃煤机组进行了低温省煤器改造,通过降低入口温度,提高电除尘的效率。但同时造成吸收塔入口烟气温度大幅下降,吸收塔内浆液蒸发量降低,吸收塔液位处于高液位,水不平衡现象时有发生。

1 吸收塔水不平衡外因

(1)运行人员对测点的选择。目前主控人员对液位测点的选择直接导致液位与实际有偏差(吸收塔上,下各有2个测点,高度差2米,通过压强可以计算出液位),通过液位选点能调出9种吸收塔密度与液位,尤其是吸收塔测点偏差比较大的时候,调点导致液位显示差距非常大,失去了液位参考价值。

(2)受人为因素影响。目前吸收塔启停石膏排浆泵受脱硫公用区调控,脱石膏取决于脱硫现场对石膏品质的判断,从石膏的含水率,滤饼厚度,皮带脱水机的频率,吸收塔密度等综合考虑。由于脱硫人员对石膏含水率无标准,常会发生现场判断石膏含水率不高,而吸收

塔实际密度低于考核值的问题。

(3)受虚假液位影响。在机组启停投油枪或等离子时,易发生燃烧不完全现象,未燃尽的物质进入吸收塔,造成重金属离子或有机物增加,在吸收塔液位表面,发生皂化反应,形成油膜,产生虚假液位。氧化风量设计不合理,多增加的风量以气泡形式流至浆液表面,这会造成液位折算与实际有差异。

(4)受浆液循环泵启停影响。苏通电厂浆液循环泵属于逐级提升泵组,泵组出力各不相同。由于我公司煤场偏小,采购煤种经常变化,入口硫份变化快,浆液循环泵的启停执行次数较多,对吸收塔水位显示产生不小的影响。

2 吸收塔水不平衡的内因

吸收塔塔内是个动态过程,需能保证相对平衡,受外在影响的因素有很多,水平衡被打乱主要原因就是进出水的失衡。

(1)吸收塔的进水。

1)除雾器冲洗是吸收塔主要的进水量,为保证除雾器效果,避免除雾器差压变大结垢,甚至坍塌,我们一般控制8小时冲洗两次,这个属于可控范围。

2)氧化风机出口减温水,氧化风机出口减温水我们是保持开位,运行时不做调整,这部分减温水是可控的。

3)吸收塔供浆。吸收塔的供浆多少受入口硫份,Ca/S比,液气比,PH值,出口硫份等多重因素影响,为保证烟囱出口硫份低于超净排放值,第一要保证浆液与烟气的亲密接触反应,二是要保证浆液的质量。为节省厂用电,往往采用的是尽可能的减少浆液循环泵的台数,而通过加大供浆来维持出口的排放值,导致供浆量偏大,增加了吸收塔的液位。

4)工艺水和冷却水箱每天两次的对吸收塔的事故喷淋,因时间较短,流量可以忽略不计。

5)回收水至吸收塔。石膏排浆泵将吸收塔浆液从吸收塔输送至旋流器,一部分至回收水箱,另一部分至真空皮带脱水机,石膏被排出,有的直接回回收水箱,有的通过真空罐至回收水箱。新增三路水源,第一是工艺水对真空泵的密封水,流量可控。第二是工艺水对滤布冲洗水箱的补水,受浮球阀控制,时刻保证滤布冲洗水箱水位。在脱石膏初期,浆液密度大,浆液中含水相对少,至滤布冲洗水箱的水较后期浆液密度低时少,存在先期工艺水对滤布冲洗水箱补水的过程,增加了部分外来水。第三是工艺水箱溢流或暴雨天气,水会流至预洗涤地坑,会自启预洗涤提升泵,将预洗涤缓冲箱液位抬高,定期开预洗涤外排泵对滤布冲洗,回水至回收水箱。

(2)吸收塔的出水。

1)吸收塔的蒸发量。吸收塔入口的烟气温度对吸收塔内液位有很大的影响,烟温越高,吸收塔浆液的蒸发量也就越大。这个与排烟温度,煤种,低温省煤器的投用有很大的关系。

2)吸收塔脱石膏。吸收塔脱石膏之后产生的回收水再次返回塔内,返回的水量较脱石膏带出去的略低,可控。

3 吸收塔水不平衡的解决方案

(1)巡检现场测量密度的及时性,巡检接班后巡检第一时间至现场测量浆液密度,通过主控对测点的选择,选出与实际最接近的真实液位和密度。同时由于密度有了参考性,对真空皮带脱水机的及时启停提供有力的判据,避免受人为主观看法的不准确的影响。

(2)对重大辅机浆液循环泵和氧化风机再次进行优化,测量每台浆液循环泵的流量,避免单一的光供浆不开泵的现象。对氧化风机的出力重新评估,最好对氧化风机增加变频改造,避免开单台风机出力不足,两台过量的现象。

(3)优化除雾器冲洗的频率,除雾器冲洗在低省未改造之前是对吸收塔补水的一个重要手段。随着低省的投入,烟温的降低,蒸发量大大减少,除雾器冲洗频率也应在保证除雾器差压的基础上适当减少次数。

(4)对吸收塔供浆的优化,INFIT改造前供浆是通过电动阀来控制,PH值下降至某值,开始供浆,PH值上升至某值,停止供浆,某种程度保证供浆能几乎百分百消耗,而INFIT改造后,调阀跟踪PH值,时刻微量供浆。在高硫份时调节很好,但一旦低硫份时,由于持续供浆,造成PH值远超设定值,易发生吸收塔中毒现象。

(5)目前我们优化了在吸收塔高位时脱石膏同时制浆,可以将部分回用水制成浆液,避免回塔内造成水位升高。这种方式只能缓解,维持的前提就是浆液的高消耗。一旦更换煤种,低硫份煤种,供浆消耗一下子降低,浆液无法消耗,两台浆液箱满,回收水还是要打回塔内。同时利用脱石膏的回水再进行制浆,会让浆液的纯度大打折扣,对浆液的需要远超之前,吸收塔液位易超标。

(6)增加对阀门的检查,吸收塔水不平衡最主要的现象就是蒸发量小于补水量,补水量突然增大的原因就是工艺水,除雾器冲洗水对吸收塔系统的内漏,例如浆液循环泵的机封水,除雾器冲洗阀内漏,工艺水对管道冲洗的内漏,甚至工艺水对滤布冲洗水箱补水浮球阀的卡涩,事故冷却水箱浮球卡涩均导致补水量增加.

袋式除尘器的选型依据、常见问题及解决方法

选型依据

的处理风量是指在单位时间内所能净化气体的体积量,根据风量设计或选择袋式除尘器时,一般不能使除尘器在超过规定风量的情况下运行,否则,滤袋容易堵塞,寿命缩短,压力损失大幅度上升,除尘效率也要降低;但也不能将风量选的过大,否则增加设备投资和占地面积,而且浪费资源,不节能。

合理的选择处理风量常常是根据工艺情况和经验来决定的,入口将直接影响下列因素:

1、压力损失和清灰周期

入口浓度增大,同一过滤面积上积灰速度快,压力损失随之增加,结果是不得不增加清灰次数。

2、操作方式

袋式除尘器分为正压和负压两种操作方式,为减少风机磨损,入口浓度大的不宜采用正压操作方式。

3.预收尘有无必要

预收尘就是在除尘器入口处前再增加一级除尘设备,也称前级除尘。

4.滤袋和箱体的磨损

在粉尘具有强磨蚀性的情况下,其磨损量可以认为与含尘浓度成正比。

5.排灰装置的排灰能力

排灰装置的排灰能力应以能排出全部收下的粉尘为准,粉尘量等于入口含尘浓度乘以处理风量。

出口含尘浓度

出口含尘浓度指除尘器的排放浓度,表示方法同入口含尘浓度,出口含尘浓度的大小应以当地环保要求或用户的要求为准,袋式除尘器的排放浓度一般都能达到50mg/Nm3以下。

使用温度

对于袋式除尘器来说,其使用温度取决于两个因素,第一是滤料的最高承受温度,第二是气体温度必须在露点温度以上。

目前,由于玻纤滤料的大量选用,其最高使用温度可达280℃,对高于这一温度的气体必须采取降温措施,对低于露点温度的气体必须采取提温措施。

布袋破损

对布袋取样进行化验,结果显示除破损部位外其他部位的透气量、爆破强度、断裂强度均在使用范围内。同时发现除尘布袋破损部位几乎全在距布袋口20~40cm处,而且是从内部磨损开始破损的。

确定其主要原因应该和反吹系统有关。一是反吹系统的喷嘴不正,造成反吹偏斜;另一方面是反吹压缩空气压力偏大。

解决措施

1、进行喷吹系统改造,改造费用高、周期长,不能在正常的检修期间内完成。经过研究决定在布袋内增加护套,这种办法简单易操作,费用比较低。

2、反吹风压缩空气压力控制在0.25~0.35MPa之间,能够把布袋上的灰清掉即可,如压力过高则影响布袋的使用寿命。可通过观察除尘器进出口压力差变化进行调整,使压力差在控制要求范围内(设计压差

3、调整喷吹程序,把喷吹脉宽从150ms调整为250ms,以减小喷吹的力度,减少布袋的磨损。

压缩空气不足跳停

1.储气罐与提升阀之间的油水分离器因压缩空气脏造成滤芯堵塞;

2.提升阀长时间运行后,密封件磨损,造成压缩空气泄露,致使供气不足。

解决措施

1、增加一套油水分离器,一开一备。当发现滤芯脏时,可以更换另外一套,对脏的这一套进行清洗;

2、除及时更换提升阀密封件之外,还应采取以下措施:提升阀供气压力调节在0.25~0.5MPa之间,保证每个提升阀都能够在规定的时间内动作,压力不宜过高,否则容易使气缸密封件老化,当漏气点增大时,可以适当调高供气压力;保证油水分离器供油,供油速度不能太小,以免失油。另外,在提升气缸的阀杆处加一定量的润滑脂。

3、收尘器能负压或正压操作,其本体结构无任何改变,收尘效率达99.8%以上,净化气体含尘浓度<100mg/m3,除尘器如用于寒冷地区或烟气低于零点时需增设保温加热装置,壳体也要作相应变。

除尘器由链传动装置和切换脉动阀组成,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长除尘滤袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。

高炉煤气干式除尘滤袋破损分析与改进措施

摘要:针对高炉煤气实际运行过程中滤袋频繁破损问题,对破损原因进行分析,并提出解决问题的改进措施,有效降底了除尘滤袋运行破损率,延长了除尘滤袋运行周期,取得了良好效果。

1 攀钢现状

攀钢钒公司现有5座高炉,容积分别为1200m33座,1350m31座,2000m31 座,年产生铁约600万t。5座高炉均采用高炉煤气干式布袋除尘技术,布袋除尘效率高达99%以上,除尘后煤气物理显热较高,配合TRT机组可显著提高余热发电量。高炉煤气布袋除尘发电工艺:高炉荒煤气由重力除尘器(DC)进行粗除尘后,通过两组列管式散热器进行降温控制(出口煤气温度小于200 ℃);然后由布袋除尘筒体(BDC)进行进一步精除尘,精除尘后净煤气(含尘量小于3mg/m3)进入TRT透平机发电,或经净煤气减压阀组减压后进入后部高炉煤气主管。

2 滤袋除尘原理

高炉煤气干式除尘的核心是布袋滤料,其除尘原理是通过滤袋纤维截留、惯性碰撞和扩散效应,还有重力自然沉降及静电引力的作用实现除尘。攀钢钒布袋除尘系统采用高强度、耐腐蚀、耐高温复合滤料,在机织滤布表面覆以微孔薄膜制成的覆膜滤布可实现表面过滤。其滤袋表面过滤机理为:基于粉尘层形成有利于过滤的理论,在普通滤料表面覆上一层有微孔的薄膜,薄膜孔径很小,靠微孔筛分作用,能把绝大部分尘粒阻留在膜的表面,完成气固分离的过程,使粉尘只停留于表面且容易脱落,提高滤料的剥离性。

为适应高炉炉顶煤气温度特点,1# 高炉、新3#高炉顶温略偏低,干式除尘系统采用美塔斯覆膜机织布滤袋,持续最高耐热温度200 ℃;2#、3#、4# 高炉顶温偏高且波动较大,干式除尘系统采用耐高温玻纤覆膜机织布滤袋,持续最高耐热温度260 ℃。

3 滤袋运行技术参数

滤袋类型:高温机织布覆膜滤袋;

滤袋规格:BDC-308(m)-12000-250-3-0.4;

使用介质:高炉煤气;

入口荒煤气粉尘含量:8~16g/m3;

出口净煤气含尘量:≤3mg/m3;

滤袋运行差压:≤3kPa;

滤袋过滤风速:0.8~1.0m/min;

过滤效率:0.1um ~0.3um 时过滤效率≥99.99%,≥0.45um时过滤效率≥100%;

滤袋工作压力:0.25MPa;

滤袋工作温度:≤220 ℃〔瞬间(≤30 min)温度≤250 ℃〕。

4 存在的主要问题

4.1 布袋运行磨损穿孔问题

在高炉煤气干式除尘系统运行维护中发现,干式除尘滤袋频繁发生磨损穿孔现象,其滤袋穿孔部位多出现在第一节防瘪环下部位置,布袋破口为T字形或一字形,,破口大小约1~15mm。经分析因高炉冶炼过程中因炉况波动,出现煤气含水量高或煤气温度异常偏低时,极易引起除尘系统滤袋内表面瓦斯灰结垢,形成体积较大的垢块挂在布袋内壁上,引起入口煤气气流方向发生改变,引起布袋局部冲刷磨损;并且,在长时间布袋过滤和加压反吹的过程中,垢块会直接摩擦滤袋,导致滤袋局部强度减弱,滤袋发生穿孔破损现象,导致出口高炉煤气含尘量超标。

4.2 布袋运行出现脱落问题

高炉煤气干式除尘筒体布袋由滤袋、袋帽、压簧、短环链、曲别钩以及卡箍组成,其中从投运后布袋及其配件的检查情况来看,曲别钩的磨损严重,压簧与布袋的垂直中心线在纵向上不一致影响布袋的正常运行。现高炉反吹风清灰模式为关闭过滤阀→打开反吹阀40s→关闭反吹阀延时10s→再次打开反吹阀,合计每个筒体反吹3次,在过滤—反吹过程中,滤袋因升压的高炉煤气气流变化而形成滤袋的胀瘪变化,滤袋的应力变化通过压簧的弹性变化来吸收,经过布袋厂家对滤袋以及配件的检测分析得出反吹压力偏高,反吹时吊挂装置振动较大,压簧与曲别钩进行摩擦造成曲别钩磨损断裂,引起滤袋掉落出现破损。

其次,因炼铁厂高炉顶压调节及顶压信号时有异常出现,运行过程中出现顶压检测值突然大幅下降或检测不到顶压输入信号,TRT 机组静叶顶压跟踪调节失真,易引起干式除尘系统超压保护装置动作,干式除尘滤袋承受较大冲击(滤袋差压≥40kPa),导致滤袋下口松动脱落,滤袋撕裂、曲别勾弯曲磨损、链条断裂等问题,严重影响干式除尘系统安全稳定运行。

5 改进实施

2017年,针对高炉煤气除尘滤袋频繁出现穿孔、脱落破损问题,引起高炉煤气含尘量超标,项目组主要实施了以下改进措施:

5.1 优化除尘滤袋反吹工艺

(1)利用高炉休风机会,对BDC反吹清灰程序进行优化,反吹程序中增设“静置时间”,和“间隔时间”,静置时间范围10~100s;间隔时间范围30~100s,以适当减少筒体自动清灰时间,延长滤袋使用寿命。

(2)反吹清灰是采取风机升压后离线清灰方式,利用阀门进行调节,逐室地产生反向气流,因反向气流和逆压的作用,使滤袋变形收缩、振动而实现清灰。在确保BDC 差压正常情况下,通过在线调整反吹风机入口蝶阀开度,使除尘系统布袋反吹清灰压力由设计值10kPa 逐步降至8kPa,以降低滤袋反吹冲击。

(3)与布袋生产厂家进行沟通,优化布袋易损部位缝制工艺质量,降低布袋反吹破损率。并结合每周2 次BDC 筒体煤气粉尘人工取样检测,有效监控布袋改进后的除尘系统运行质量。

5.2 改进滤袋吊挂装置

(1)在高炉煤气除尘系统布袋吊挂装置的压簧与曲别钩间安装新的防扭转限位卡,强制固定曲别钩,避免发生扭转摩擦。

(2)将布袋吊装链条钩环卡挂在挂钩上,并将挂钩与吊挂支架的角钢焊成一体,避免布袋运行摆动时引起链条钩环磨损断裂。

(3)定期对筒体布袋进行检查预紧,调整布袋压簧拉力至设计值35 kg,防止吊挂装置拉力不够而出现布袋松弛,影响清灰效果。

5.3 优化TRT 静叶调节程序

针对高炉顶压调节异常,除尘系统出现超压放散,引起BDC差压异常偏高问题,项目组对TRT静叶程序进行了优化。

增设透平入口压力和BDC出口总管压力(两点)与TRT 静叶联锁调节程序:当透平入口压力和BDC出口总管压力两点同时高于设定值时,发出声光报警,且静叶调节退出自动模式,转为手动模式,同时静叶开度自动调整到给定值。5台TRT机组具体设定值如表1。

6 实施效果

6.1 煤气除尘系统运行效果

项目实施后,高炉煤气干式除尘系统运行稳定、环保,BDC 平均差压降低了0.9 kPa,滤袋年破损率降低3.62%,高炉煤气含尘量受控,透平机叶片无明显磨损,系统故障率较低。

6.2 经济效益计算

6.2.1 滤袋成本效益

滤袋单价:0.5 万元/ 条滤袋破损更换降低费用=(改进前滤袋破损量-改进后滤袋破损量)×滤袋单价=39万元

6.2.2TRT发电增效

2016吨铁TRT 发电量38.68kW·h/t,2017年1~11月6吨铁TRT发电量39.62kW·h/t。

本项目贡献系数0.3,年铁产量595万t,电价0.342元/kW·h(不含税)计算:

TRT 发电效益:(39.62-38.68)×595 ×0.3 ×0.342=57.4万元

因此,本项目年增加经济效益96.4万元。

7 结语

通过降低高炉干式除尘滤袋破损率率,不仅提升了高炉煤气干式除尘系统运行稳定性和保产能力,降低了系统运行维护劳动强度,并且确保了高炉冶炼顺行,减少了高炉荒煤气放散,为改善生产环境做出了积极贡献。

东莞市博峰环保科技有限公司是一家专业环保设备生产厂家,长期致力于除尘器,布袋除尘器,脉冲布袋除尘器,除尘器维修,粉尘处理设备,环保设备维修的研发和制造,博峰环保提供从前期设计方案-生产制造-售后服务一体化优质服务。

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